一、數控車(chē)床廠(chǎng)主軸(zhóu)電機過熱故(gù)障
1、故障現象
一(yī)台數(shù)控車(chē)床在加工運(yùn)轉時發(fā)生“啃刀”現(xiàn)象並造(zào)成刀具損壞。
2、故障檢測與分析(xī)處理
a.用手動JVC慢跑(pǎo)模式將車床X,Z軸調(diào)至原點(diǎn),重(chóng)新啟動加工程序,進行試車(chē),當(dāng)工作台(tái)快速進給到加工位置時(shí)主軸仍不轉,至此確診為交流變頻主軸電機調(diào)速係(xì)統存在故障(zhàng)。
b.分析主軸電機是由(yóu)交流變頻器控製轉速的(因機床廠家不提供交流變頻器(qì)內部圖紙(zhǐ))故采用(yòng)“數學模糊檢修法”,視交流變頻器內部(bù)為‘黑(hēi)匣(xiá)子”隻需(xū)檢(jiǎn)查其外部各功能接口狀(zhuàng)態即可判斷。
c.首先察看交流變頻(pín)器控製係統的LED報(bào)警顯示內容。
d.為區分是過熱(指電(diàn)動機本身過熱)還(hái)是過載(zǎi)(指電動機所帶負(fù)載過重,轉動過(guò)沉(chén))保(bǎo)護,當時憑經驗手摸電動機外殼已經很燙,用大風扇進行強製冷卻(què)一段時間(jiān)後,電動機(jī)熱度(dù)下降。重新(xīn)試車,主軸電機轉動正(zhèng)常;至(zhì)此(cǐ)判斷該例為典型的(de)電(diàn)動機過熱故障。拆(chāi)卸該主軸電機,仔細檢(jiǎn)查(chá)後發現是獨立散熱(rè)風扇電(diàn)機軸承損壞,散熱不良,引起主軸電機過熱報警,導致數控(kòng)車床(chuáng)主(zhǔ)軸在加工運轉時突(tū)然停止轉動,發生“啃刀(dāo)”故障。
e.更換(huàn)獨立散熱(rè)風扇電(diàn)機後,數控車床加工運轉正常,故障排除。
二、數(shù)控車床(chuáng)主(zhǔ)軸電機不(bú)轉(zhuǎn)故障
1、故障(zhàng)現象
一台(tái)數(shù)控車(chē)床,早班(bān)生(shēng)產一開機,出現(xiàn)主軸電機不轉(zhuǎn),主軸變頻係統LED也顯示(shì)報警,但主軸電(diàn)機外殼不熱,數控係統的其(qí)它功能(néng)正(zhèng)常。
2、故障檢(jiǎn)測與分析(xī)處理
a.用手動及JVC慢跑模式將(jiāng)工作台調至原位,重新啟動(dòng)車(chē)床(chuáng)使其故(gù)障再(zài)現,以便來確認其故障的真實性,結果證實故障如初。
b.用手摸主軸電機(jī)外殼溫(wēn)度(dù)不高,根(gēn)據主軸電(diàn)機沒有溫升,從而排除(chú)是機械負載(zǎi)過(guò)重引起故(gù)障。
c.檢測變頻器與(yǔ)數控係統內置PLC的有關控製接口如圖2所示;先測(cè)得+24,ALM一組控製信號已到位沒問題,懷疑主軸電機內(nèi)置過載控製(zhì)信號沒有送至變頻器接口(kǒu),當檢測(cè)到已拆(chāi)下的OHS1,OHS2一組控製信號(hào)線沒問題,而檢測過熱器件那側OHS1,OHS2信(xìn)號時,該器件的閉點沒有閉合(hé),證明內置的過(guò)熱器件已經損壞(huài)。因沒有備件,小心拆下過熱器件,精(jīng)心地修磨(mó)觸點,試車生產加工正常,故障排除。